一、用戶簡介
重慶市萬盛區(qū)南桐礦業(yè)有限責任公司南桐選煤廠(原稱南桐煤礦南桐洗選廠)成立于1938年,經過幾次改擴建現以發(fā)展成為年入洗原煤100萬噸的現代化選煤廠,也是重慶地區(qū)優(yōu)質冶煉精煤主要生產基地。主要產品有:精煤、電煤、洗末煤、硫精砂、尾砂。
南桐選煤廠現有100萬噸全重介選煤系統(tǒng),采用煤科總院唐山分院與南桐礦業(yè)有限責任公司共同研究的“高硫難選煤全重介洗選成套工藝和設備”,一九九八年八月正式投入生產運行。

高壓變頻調速是通過改變輸入到交流電機的電源頻率,從而達到調節(jié)交流電動機轉速的目的。根據電機學原理,交流異步電動機轉速由下式確定: n=60f(1-S)/p (1)式中:n—電動機轉速; f—輸入電源頻率; S—電動機轉差率; p—電機極對數。
由公式(1)可知,電動機的輸出轉速與輸入的電源頻率、轉差率、電機的極對數有關。交流電動機的直接調速方式主要有: 1) 變極調速(調整p); 2) 轉子串電阻調速;
3) 串級調速或內反饋電機(調整S);
4) 液力耦合器調速; 5) 變頻調速(調整f); 其中以高壓變頻調速的優(yōu)點最多,得到了廣泛的應用。
葉片式風機(或水泵)類設備均屬平方轉矩負載,在滿足流體力學的三個相似定律(即幾何相似、運動相似、動力相似)的條件下,其轉速n與流量Q、壓力(揚程)H以及軸功率P具有如下關系: Q1/ Q2=n1/n2 (1) H1/ H2=(n1/n2)2。2) P1/ P2=(n1/n2)3。3) 式中:Q1、H1、P1—風機(或水泵)在n1轉速時的流量、壓力(或揚程)、軸功率; Q2、H2、P2—風機(或水泵)在n2轉速時的相似工況條件下的流量、壓力(或揚程)、軸功率。
由公式(1)、(2)、(3)可知,風機(或水泵)的流量與其轉速成正比,壓力(或揚程)與其轉速的平方成正比,軸功率與其轉速的立方成正比。當風機轉速降低后,其軸功率隨轉速的三次方降低,驅動風機的電機所需的電功率亦可相應降低。
從上述分析可見,調速是水泵節(jié)能的重要途徑。采用高壓變頻調速可以實現對水泵電機轉速的線性調節(jié),通過改變電動機轉速從而管道壓力及供水量。
三、改造項目介紹
介質泵為全重介選煤工藝最主要的設備,南桐選煤廠有兩臺電機315KW/6KV的介質泵,改造前介質泵靠調節(jié)出口閥調節(jié)煤水混合物的流量,節(jié)流損失很大,浪費了大量電能。南桐選煤廠經研究決定采用深圳市科陸變頻器有限公司生產的CL2700高壓變頻器對廠里兩臺介質泵變頻節(jié)能改造。
電機參數:
額定電壓6KV
額定功率315KW
額定電流36A
電機水泵傳動比1.4
工頻運行電流35A
工頻運行功率310KW

四、項目改造方案
為防止變頻器檢修或故障對生產系統(tǒng)運行的影響,配置自動工頻旁路,具體旁路實施方式如下圖所示:
采用“一拖一”自動旁路方案一次接線原理圖如下:

CL2700高壓變頻調速系統(tǒng)一拖一自動工頻旁路系統(tǒng)圖
如圖,在正常情況下,高壓電從高壓開關直接到真空接觸器KM1、刀閘QS1進入高壓電變頻器,變頻器經過調節(jié)電源頻率后通過手動刀閘QS2、 真空接觸器KM2直接輸出到電機,當變頻調速系統(tǒng)故障時,變頻器可以通過KM3自動切換至工頻運行。
高壓電源經KM1、QS1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經QS2、KM2送至電動機;高壓電源還可經KM3切換至工頻側直接起動電動機。一旦變頻裝置出現故障,即可馬上斷開輸入側開關KM1及KM2,將變頻裝置隔離,切換KM3至工頻側,在工頻電源下起動電機運行。真空接觸器KM2、KM3與KM1之間電氣互鎖,確保工頻電路與變頻電路不會同時導通。
自動旁路方式的旁路柜內配置隔離刀閘QS1、QS2。在正常情況下刀閘閉合,變頻器檢修時斷開,具有明顯物理斷點,保障檢修人員的人身安全。
三地控制方式:可進行本地、機旁操作箱、遠程集控三地控制。
集控與變頻器之間的接口如下:
1.變頻器至集控室或機旁操作箱:
系統(tǒng)就緒(開關量)
變頻器故障(開關量)
運行/停止狀態(tài)(開關量,反饋變頻器狀態(tài))
急停(開關量)
變頻器當前運行頻率(模擬量,4~20MA)
變頻器輸出電流(模擬量,4~20MA)
2.集控室至變頻器:
變頻啟動/停機(開關量)
頻率上升
頻率下降
故障復位(開關量)
五、項目改造效益
1.節(jié)能效益
改造后,變頻器平均運行頻率在43HZ左右,經測算,相比工頻下節(jié)電率在25%,工頻運行功率310KW,這兩臺介質泵一年運行360天,一天運行20小時,電費0.5元/度,則每臺介質泵每年可節(jié)省電費為:310×25%×20×360×0.5=279000元=27.9萬元
兩臺介質泵變頻改造后每年可節(jié)省55.8萬元電費。
2.改造后操作簡便,負荷調節(jié)平穩(wěn)。改造前靠調節(jié)出口閥控制流量,操作強度大,造后只需在集控室點擊頻率升/頻率降就可很方便且很平穩(wěn)地調節(jié)流量,減少工人的勞動強度。
3.改造前水泵電機直接啟動,啟動電流為額定電流的5至7倍,啟動沖擊大,容易損壞電機。變頻改造后,電機啟動平穩(wěn),無任何沖擊電流,可減少電機的維護費用。
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