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英威騰高壓矢量變頻器在糖廠壓榨機(jī)上的應(yīng)用

2014/6/4 10:27:45

  摘要:本文通過介紹英威騰GD5000高壓矢量變頻器在泰國某糖廠壓榨機(jī)上的應(yīng)用,分別從制糖工藝的改進(jìn)、產(chǎn)量的提高及實(shí)際節(jié)電情況三方面來說明制糖廠壓榨機(jī)上變頻改造的可行性和經(jīng)濟(jì)性。

  關(guān)鍵詞:GD5000高壓矢量變頻器、壓榨機(jī)、喂料及預(yù)壓榨

  一、 引言

  甘蔗制糖工序一般包括提汁、清凈、蒸發(fā)、結(jié)晶、分蜜和干燥。具體如下圖示:

  圖1、甘蔗制糖工序圖。

  其中提汁是整個過程中重要環(huán)節(jié),壓榨機(jī)是壓榨法提取甘蔗汁的重要設(shè)備。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)分析知,若壓榨抽出率提高1%,則糖分總回收率提高0.88%—0.92%?,F(xiàn)代提汁技術(shù)傾向于加強(qiáng)甘蔗預(yù)處理,采用壓力入料輥,以強(qiáng)化壓榨機(jī)的入料,進(jìn)行預(yù)壓縮,從而提高壓榨機(jī)生產(chǎn)能力。

  但在壓榨過程中,影響壓榨抽出率的因素有許多,大致有以下幾點(diǎn):

  1)糖份在蔗渣中的損失。因?yàn)楦收嵩趬赫ミ^程中,分離出蔗汁和蔗渣,蔗渣富含纖維成分,當(dāng)蔗渣在離開壓榨機(jī)出口時又會膨脹,此時蔗渣隨著自身的膨脹在出口處會吸去已榨出的一部分蔗汁,同時受到壓榨機(jī)效能的影響,甘蔗中的糖份不可能全部榨出。

  2)甘蔗的破碎度。特別對于預(yù)壓榨環(huán)節(jié),甘蔗的破碎度及形態(tài)是保證整個壓榨系統(tǒng)抽出的前提。甘蔗破碎度好,蔗汁易于壓出,滲出效果提高。

  3) 蔗渣水分含量。降低蔗渣水分是提高抽出的保證。

  4) 撕解機(jī)撕解的均勻度。撕解機(jī)傳送的蔗層厚度均勻?qū)μ岣叱槌雎史浅V匾?。如果蔗層過厚,壓榨不徹底,使蔗渣造成浪費(fèi);如果蔗層過薄,壓不干蔗層,蔗渣水分過高,影響抽出率。

  5)榨輥的機(jī)械磨損。在榨季后期,由于榨輥的磨損越來越嚴(yán)重,導(dǎo)致榨輥的間隙擴(kuò)大,使抽出率下降。

  綜上所述,采用壓力入料輥(又稱齒狀入料輥)方法時,其中喂料及預(yù)壓榨過程中,一直是采用傳統(tǒng)的方式恒速運(yùn)行,從撕解機(jī)輸送過來的蔗層有大約10%的時間厚度會達(dá)不到要求,這樣會使蔗汁的平均抽出率低于95.4%。抽出率越低說明蔗汁流失越大,從而導(dǎo)致產(chǎn)量變低。并且如果出現(xiàn)蔗層太多時,壓輥機(jī)會直接卡死,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。

  當(dāng)對壓榨機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)后,蔗層厚度不夠時通過降低壓榨機(jī)電動機(jī)轉(zhuǎn)速,使蔗層達(dá)到正常厚度后再進(jìn)行壓榨,這樣壓榨會比較充分,平均抽出率將可提高0.2%以上,同時由于轉(zhuǎn)速降低,電流下降從而達(dá)到節(jié)能省電的目的。

  二、 工況分析

  泰國某糖廠,是糖業(yè)加工前茅的制糖企業(yè),其通過近幾年技術(shù)改造,生產(chǎn)能力達(dá)到10000噸/日,年產(chǎn)量可達(dá)到160萬噸以上。

  現(xiàn)場改造一條壓榨生產(chǎn)線簡易圖如下:

  圖2、該糖廠壓榨過程簡易圖

  現(xiàn)場改造部分是預(yù)壓榨機(jī)組。改造前:預(yù)壓榨機(jī)組采用汽輪機(jī)帶動,由于汽輪機(jī)效率低,糖分抽出率不高。所以改成異步電動機(jī)+變頻器調(diào)節(jié)的方式。異步電機(jī)的詳細(xì)參數(shù)見下表:

  表1、預(yù)壓榨機(jī)電機(jī)參數(shù)表

  現(xiàn)場圖片如下:


圖3、現(xiàn)場負(fù)載及設(shè)備圖片

  三、系統(tǒng)方案

     根據(jù)現(xiàn)場需要,預(yù)壓榨機(jī)變頻驅(qū)動系統(tǒng)由旁路柜、變壓器柜、功率單元柜和控制柜組成。其中旁路柜為工頻啟動柜。在控制柜面板上設(shè)有本地/遠(yuǎn)程按鈕、急停按鈕、工/變頻指示燈等。具體方案見下圖:

   圖4、變頻系統(tǒng)方案圖示

  采用的是深圳市英威騰電氣有限公司生產(chǎn)制造的GD5000系列高壓變頻器,變頻調(diào)速系統(tǒng)在現(xiàn)場運(yùn)行時,其運(yùn)行頻率設(shè)定的方法采用的遠(yuǎn)程操作臺進(jìn)行系統(tǒng)狀態(tài)的監(jiān)控或壓榨機(jī)運(yùn)行速度給定,電控室的值班人可以很方便地根據(jù)生產(chǎn)需求調(diào)節(jié)壓榨機(jī)的速度,對提供生產(chǎn)效率提供了有力的條件。

     現(xiàn)場使用圖示:

    圖5、現(xiàn)場應(yīng)用圖示

  四、應(yīng)用及優(yōu)點(diǎn)

      改造投產(chǎn)以后,具備以下優(yōu)點(diǎn):

  1)能實(shí)現(xiàn)軟啟動,啟動時間和啟動的方式可以根椐現(xiàn)場工況進(jìn)行調(diào)整。

  2)高功率因數(shù),達(dá)0.95以上,無需另加功率因數(shù)補(bǔ)償裝置,避免了因無功帶來的罰款。

  3)對電機(jī)不產(chǎn)生諧波污染,有效降低了電機(jī)的發(fā)熱量。

  4)轉(zhuǎn)矩脈沖很低,不會導(dǎo)致電機(jī)等機(jī)械設(shè)備的共振,同時也減少了傳動機(jī)構(gòu)的磨損。

  5)輸出波形完美,失真度小于4% 。

  6)減少了壓榨機(jī)組因蔗層太厚,壓榨機(jī)卡住,導(dǎo)致停線的現(xiàn)象。

  同時,增加了經(jīng)濟(jì)效益:

  1)提高了抽出率:根據(jù)測算,平均抽出率可提高0.2%以上,現(xiàn)在保守估計抽出率提高0.1%,按年榨55萬噸甘蔗,糖份13.5%,煮收率86%來計算:每個榨季多產(chǎn)糖55萬噸*13.5%*0.1%*86%=63.85噸 ,按2700元/噸糖計:63.85噸*2700元/噸=17.2萬元 ,使企業(yè)每個榨季多創(chuàng)收17.2萬元。

  2)節(jié)電效果顯著:5臺榨汁機(jī)裝機(jī)總?cè)萘繛?000kW,根據(jù)測算,改造后噸蔗耗電量從原來的33.02度下降到31.22度,已達(dá)到此類規(guī)模配置糖廠的正常的合理能耗水平。每榨1噸甘蔗耗電減少1.8度,按年榨55萬噸蔗計算:每年節(jié)電:55萬噸*1.8度/噸=99萬度。按0.5元/度計算:80萬度*0.5元/度=40萬元。

  3)減少了維修停工損失,節(jié)省了大量的維修費(fèi)用。

  五、結(jié)論

      對于壓榨法制糖廠,采用交流變頻改造后不但能改善工藝流程、提高生產(chǎn)效率;又能提高蔗糖的抽出率、增加產(chǎn)量;同時具有可觀的節(jié)能效果、減少能源浪費(fèi)?,F(xiàn)場運(yùn)行效果良好,得到了客戶的肯定與認(rèn)可。

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