在水泥磨的調(diào)試和試生產(chǎn)過程中,由于研磨體的級(jí)配和系統(tǒng)操作參數(shù)不合理、滑履溫度偏高、袋除塵器使用不當(dāng),及中控操作能力和使用水平有限等諸多原因。磨機(jī)不能正常開機(jī),停機(jī)次數(shù)頻繁,磨機(jī)工況極不穩(wěn)定,飽磨、磨頭吐料現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,會(huì)嚴(yán)重影響了磨機(jī)的產(chǎn)質(zhì)量和粉磨系統(tǒng)的正常運(yùn)行。江蘇鵬飛集團(tuán)公司在長(zhǎng)期的生產(chǎn)、調(diào)試實(shí)踐中,總結(jié)大量Φ3.8m×13m球磨機(jī)用戶現(xiàn)場(chǎng)使用情況,將常見問題的處理方法總結(jié) 如下,供參考。
Φ3.8m×13m使用過程中存在的主要問題
1.球磨機(jī)滑履溫度偏高不能正常開機(jī);脑O(shè)定報(bào)警溫度為80℃,跳停溫度為85℃,經(jīng)過調(diào)整后分別為90℃和95℃。在試生產(chǎn)初期,磨機(jī)開機(jī)后,后滑履溫度升高很快,在短時(shí)間內(nèi)滑履溫度升高到90℃以上,達(dá)到94.5℃后,磨機(jī)被迫停機(jī)。一般磨機(jī)開機(jī)1.5~2.0h就要停機(jī)1次。冷卻滑履使溫度達(dá)到環(huán)境溫度約需2h,每天停機(jī)次數(shù)多達(dá)6~7次。由于磨機(jī)開機(jī)不正常,造成熟料庫(kù)漲庫(kù)。
2.研磨體級(jí)配不合理,操作工況不穩(wěn)。鵬飛Φ3.8m×13m水泥磨分為三倉(cāng),三倉(cāng)所配的最小球徑為Φ15mm,因磨尾擋料圈上通風(fēng)孔徑在Φ15mm左右,所以開機(jī)后不久,即出現(xiàn)研磨體混倉(cāng)現(xiàn)象,一倉(cāng)中出現(xiàn)Φ15mm的球,球位偏高,三倉(cāng)球位低。一倉(cāng)破碎能力較差,物料在磨內(nèi)停留時(shí)間較長(zhǎng),磨機(jī)工況不穩(wěn)定,經(jīng)常飽磨,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量波動(dòng)大,只有60~65t,并且水泥質(zhì)量不穩(wěn)定,細(xì)度波動(dòng)大,容易跑粗。
3.袋除塵器的使用、維護(hù)不到位,收塵效果差。由于袋除塵器密封不好,平時(shí)檢查不仔細(xì),下雨進(jìn)水后出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象,使通風(fēng)阻力變大影響收塵效果,冒灰嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差。
4.操作不合理,各班操作人員操作系數(shù)不統(tǒng)一。由于磨機(jī)混倉(cāng),系統(tǒng)拉風(fēng)較大,袋除塵器出口負(fù)壓偏高,高達(dá)6.5~7.0kPa,壓差大達(dá)到3.0~3.5kPa;出磨負(fù)壓偏高且波動(dòng)較大,一般在1.6~2.0kPa;出磨提升機(jī)電流偏低(40~45A),磨機(jī)回粉少,循環(huán)負(fù)荷率低,三班操作不統(tǒng)一,操作參數(shù)和產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)大。
采取的措施
1.降低滑履的溫度。環(huán)境溫度和入磨熟料的溫度偏高,入磨熟料溫度高時(shí)達(dá)到100℃以上;生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥時(shí),熟料量多,配比高時(shí)達(dá)到86%;由于研磨體級(jí)配不合理,水泥在磨內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng),進(jìn)一步使出磨水泥溫度增高,達(dá)到130℃以上,熱量傳遞到磨機(jī)筒體上,使滑履溫度升高;現(xiàn)場(chǎng)觀察,磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,滑環(huán)與托瓦夾板產(chǎn)生摩擦,引起滑履溫度升高。
降低滑履溫度的措施有:增加一個(gè)4.0kW的鼓風(fēng)機(jī)對(duì)準(zhǔn)磨機(jī)滑履吹風(fēng);原來磨機(jī)冷卻水循環(huán)使用,水溫偏高后改為外排,從而降低潤(rùn)滑油溫度;在磨尾稀油站油冷卻器旁邊串聯(lián)一個(gè)自制的油冷卻箱,冷卻效果是原來的好幾倍,使出口油溫下降8℃~10℃;注意檢查滑環(huán)與托瓦夾板之間的間隙,在托瓦側(cè)面與夾板之間插入墊片,使滑環(huán)與托瓦夾板之間的間隙不小于0.15mm,從而避免相互摩擦,減少了摩擦升溫。
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