變頻器在回轉(zhuǎn)窯拖動領(lǐng)域的應(yīng)用
論點: 、俑鶕(jù)回轉(zhuǎn)窯的工況對電機、變頻器的選型 、谡{(diào)試、運行中出現(xiàn)的問題及解決方案 、蹜(yīng)用特點及使用效果 一、概況: “陽泉青山耐火材料公司”擁有一條Φ2.5×50m中空窯回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,年產(chǎn)量10萬噸。原設(shè)計窯體拖動采用55KW直流電機和直流調(diào)速系統(tǒng),能耗大,且經(jīng)常出現(xiàn)問題,不能在很低的轉(zhuǎn)速下運行,維修技術(shù)難度及費用較高,故更換為55KW勵磁滑差調(diào)速電機。由于窯體長期運轉(zhuǎn),受熱膨脹系數(shù)的影響,使窯體變形嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)電機堵轉(zhuǎn),不能正常運轉(zhuǎn),嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的連續(xù)性及產(chǎn)量。因此,2004年8月5日我們建議該回轉(zhuǎn)窯拖動應(yīng)用變頻調(diào)速運行。 二、依據(jù)回轉(zhuǎn)窯的工況對變頻器的選型: 1、根據(jù)回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)特點可知,變頻器驅(qū)動減速器帶動回轉(zhuǎn)窯啟動過程中,開始克服靜摩擦力。零速啟動時,驅(qū)動轉(zhuǎn)矩并不大,隨著頻率增大到10-13HZ,變頻器輸出電流達(dá)到最大值,是正常運轉(zhuǎn)負(fù)載的3-4倍。這是因為剛開始啟動時,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的物料處于正下方。經(jīng)過一段時間的加速,使物料動態(tài)地“搬運”到回轉(zhuǎn)窯的一側(cè),這時變頻器所需提供給電機的能量即轉(zhuǎn)矩最大,如無此轉(zhuǎn)矩,頻率再升也無法驅(qū)動回轉(zhuǎn)窯。變頻器繼續(xù)加速,其輸出電流減小。由于回轉(zhuǎn)窯屬于大慣性負(fù)載設(shè)備,一旦變頻器驅(qū)動電機克服了這種大慣性負(fù)載,啟動起來,維持正常運轉(zhuǎn)所需要的驅(qū)動能量即轉(zhuǎn)矩就很小。 2、根據(jù)回轉(zhuǎn)窯這種負(fù)載特點,變頻器以及電機的功率選擇較為復(fù)雜。由于55KW調(diào)速電機經(jīng)常堵轉(zhuǎn),不能正常運轉(zhuǎn),加上燒結(jié)溫度較高,熱膨脹系數(shù)較大,窯全變形嚴(yán)重。滿偏電流200A左右,并且考慮到55KW、4極調(diào)速電機轉(zhuǎn)數(shù)為1500r/min,而回轉(zhuǎn)窯正常運行轉(zhuǎn)數(shù)為800r/min左右,非正常運行轉(zhuǎn)數(shù)更低,針對變頻器來說,運行頻率只有25HZ左右,嚴(yán)重影響電機的散熱。 3、鑒于以上情況,對此回轉(zhuǎn)窯拖動選擇了電機90KW、6極電機,變頻器選擇為HF-G7-90T3,此選型可在正常運轉(zhuǎn)800r/min時,電機頻率為40HZ左右,因而避免了由于電機正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速較低使電機散熱不好的問題。但是由于其它因素的影響,最終選型定為電機90KW、6極電機,變頻器為HF-G9-160T3,配置為鍵盤或電位器調(diào)速。 三、調(diào)試、運行出現(xiàn)的問題及解決方案: 1、出現(xiàn)的問題: ①變頻器HF-G7-90T3,啟動正常,但在運行中頻繁跳“OC”過流,使生產(chǎn)不能正常。查其原因,發(fā)現(xiàn)由于負(fù)載慣量大,產(chǎn)生一個瞬時峰值電流“340A”,而HF-G7-90T3的過載極限電流為270A,小于其峰值電流。鑒于此種情況,經(jīng)反復(fù)論證計算,最后選型為HF-G9-160T3,為了避免一些電磁干擾,配置了交流輸入電抗器及直流電抗器。 、谧冾l器HF-G9-160T3,額定電流為320A,過載系統(tǒng)按1.5-1.8計算,過載極限為480-570A,其輸出電流極限是90KW,電機額定電流的280%-300%,是瞬時峰值電流340A的140%-160%,因此足可以克服其瞬時產(chǎn)生峰值電流,運行正常,不再跳“OC”過流。但是在正常停機的情況下,啟動困難,借助輔助設(shè)備才有可能啟動。 2、解決問題的方案: 分析以上情況,判斷為啟動力矩不足,而且提升啟動力矩的V/F補償曲線僅有5條,此參數(shù)設(shè)定最大5,運行頻率上升50HZ,電機只是打顫,而未能啟動。經(jīng)與惠豐電子姜政工程師探討,認(rèn)為提升力矩的V/F補償曲線太少,正向提升電壓不足,5條補償曲線只能針對一般負(fù)載而言,但是對于大慣性負(fù)載回轉(zhuǎn)窯拖動就力不從心了。于是將原設(shè)計V/F補償曲線由5條改為正向提升電壓16條,V/F補償曲線設(shè)定為8,才使啟動運行都正常。 四、應(yīng)用特點及使用效果: 1、變頻調(diào)速在回轉(zhuǎn)窯拖動的應(yīng)用,其調(diào)速范圍寬為0-400HZ,而回轉(zhuǎn)窯調(diào)速為0-50HZ、轉(zhuǎn)速為0-975r/min,正常運行時僅有700-800r/min,運行頻率為40HZ左右,因此完全滿足回轉(zhuǎn)窯工況的要求。 2、變頻調(diào)速具有齊全的保護功能,運行中如出現(xiàn)過流、過載、過壓、缺相及過熱時,變頻器都能及時對電機加以保護,并顯示故障原因,因而縮短了維修時間。 3、電機啟動無沖擊、運行平穩(wěn)。原直流調(diào)速及滑差電機調(diào)速不能在較低的速度下運行,啟動過程設(shè)備振動大。使用變頻后,電機從零速啟動,開始輸入的啟動轉(zhuǎn)矩小,然后漸漸平滑升速,這樣減小對設(shè)備的沖擊,系統(tǒng)故障率顯著降低,為穩(wěn)定回轉(zhuǎn)窯的熱工參數(shù)創(chuàng)造了必要條件。 4、變頻器運行幾個月來,沒有發(fā)生過任何故障,大大減少了維修工作量及費用,同時也提高了回轉(zhuǎn)窯的運轉(zhuǎn)率,節(jié)能效果非常顯著。 安裝變頻調(diào)試前,電機運行電流平均為155A,經(jīng)常出現(xiàn)瞬時峰值電流340A,使設(shè)備無法正常運行,嚴(yán)重影響了產(chǎn)量及質(zhì)量。 安裝變頻調(diào)速后,變頻器輸入電流為60-75A,輸出電流為130-150A,電壓為260-280V,比原來的調(diào)速系統(tǒng)節(jié)電40%左右,間接經(jīng)濟效益更為可觀。因而能夠長期穩(wěn)定運行,減少了因故障停機造成的生產(chǎn)損失,使耐火材料的產(chǎn)量、質(zhì)量有一定的提高,維修費用也大幅度下降。 綜上所述,本人只是對變頻器在回轉(zhuǎn)窯拖動過程中,針對選型、啟動、運行中所發(fā)生的問題進行了簡單闡述。就回轉(zhuǎn)窯大慣性負(fù)載的特點,我認(rèn)為在選型上應(yīng)側(cè)重于功率匹配的矢量型變頻器,效果會更佳。(
|