4月18日上午,長鋼65噸轉(zhuǎn)爐所需的高強(qiáng)度冷固球團(tuán)生產(chǎn)線經(jīng)過技術(shù)裝備改造后正式投入生產(chǎn),公司總工師宋當(dāng)替、技術(shù)中心、供應(yīng)公司、倉儲公司、煉鋼廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門工程技術(shù)人員親臨現(xiàn)場祝賀。
高強(qiáng)度冷固球團(tuán)生產(chǎn)線是在復(fù)合造渣劑冷固球團(tuán)基礎(chǔ)上,為適應(yīng)65噸轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)需要而改造的,是由北京科技專家共同研究的新產(chǎn)品,這一技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)。廢物利用冷固球團(tuán)經(jīng)99年反復(fù)試驗獲得成功,于2000年正式投入生產(chǎn)。原料主要以轉(zhuǎn)爐煉鋼煙塵處理回收污泥,配用連鑄鋼坯生產(chǎn)過程產(chǎn)生的鐵鱗加上粘結(jié)劑為主,按比例科學(xué)配加進(jìn)行深加工,經(jīng)壓球機(jī)機(jī)械成型冷固球,烘干去除水份后,成為成份均勻、粒度均勻、強(qiáng)度好的復(fù)合造渣劑冷固球團(tuán)。煉鋼適時加入少量的冷固球團(tuán)復(fù)合造渣劑,含鐵量達(dá)50%以上,2噸球就可冶煉1噸鋼,使成渣過程迅速,爐渣流動性過程得以改善,縮短了冶煉周期,提高了金屬收得率,較好地解決了爐渣“返干”問題。這項技術(shù)通過核工業(yè)太原環(huán)境分析測試中心化驗分析及山西省產(chǎn)品質(zhì)量檢測,7項指標(biāo)檢驗完全合格,符合國家新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求,被山西省經(jīng)貿(mào)委認(rèn)定為“資源綜合利用合格產(chǎn)品”。
為增加冷固球團(tuán)強(qiáng)度,適應(yīng)65噸轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)所需,煉鋼廠自籌資金45萬元,對原工藝技術(shù)裝備進(jìn)行了改造,購回了高強(qiáng)度的新型設(shè)備。投產(chǎn)后,設(shè)計能力由原來的年產(chǎn)1.5萬噸增至3萬噸,強(qiáng)度由原來的55公斤提高到100公斤以上,且還原性能良好。